极致经营集腋成裘 ——中州铝业搭建“消除浪费、创造价值”平台推进厉行节约素描
来源: 中国铝业报时间: 2024-11-13作者: 申三中
焙烧炉燃气单耗连续6个月达标,蒸发器末效乏气再利用每年降低蒸汽使用费用约700万元,石灰炉甲班岗位员工优化操作方法每日降本上万元……今年以来,中州铝业搭建“消除浪费、创造价值”平台,大力开展“优化指标强化节约、科技创新促进节约、勤俭持家践行节约”活动,极致经营,集腋成裘,推动企业形成“成本降低、效益提高”的良好发展局面。今年前10个月,中州铝业加工成本一直位列中铝股份11家氧化铝企业前列。
“八种方法”跑出优化指标“八骏图”
既不能为保证碱洗效果而浪费蒸汽,又不能为节省蒸汽而降低碱洗效果,这如同一块跷跷板,难以两头兼顾。
受此困扰的,是中州铝业生产管控中心分解区域精滤岗位员工。他们对叶滤机实施碱洗时,需要控制的温度范围较窄,以至于发生这样的现象:人工控制的温度高于最高限额,碱洗效果有保证,但造成蒸汽浪费;温度控制得低于最低限额,节约了蒸汽,但碱洗质量不理想。过去,为找到最佳平衡点,班组员工没少“折腾”受累想办法。
随着中州铝业“消除浪费、创造价值”活动的深入推进,实施设备改造成为解决这个棘手问题的有效路径。
经过讨论和考察,该区域引进手动控制、自动控制两种模式的蒸汽电动阀。新设备投用后,效果明显:叶滤机碱洗过程中,当温度较低时,主操就手动开大阀门,快速升温;一旦温度达到目标,即可转为自动控制进行保温,如同家用电饭煲一样,可以准确控温、保温。灵活的控温方式,既保证了碱洗质量又节约了蒸汽,两全其美。
今年以来,中州铝业以“价值管理”为导向,经过不同区域、工序、班组员工深耕细作、沉淀提炼,形成了“现场工作法”“微调验证法”等八种指标优化方法,对降低生产成本起到举足轻重的作用。
科技创新 激活“一池春水”
今年1至10月,中州铝业吨氧化铝综合能耗同比降低5.4%,这离不开科技创新对降本增效的驱动作用。
氧化铝生产中的循环效率指标直接关系着能耗、原料利用率、生产效率,提高循环效率成为中州铝业十大科技攻关项目之一。
“流程中精液碳全比这个指标对循环效率具有重要影响。提高循环效率,必须降低碳全比。”中州铝业生产管控中心负责人特别解释。
8月初,中州铝业拜耳法系统的精液碳全比指标“走高”,成为生产系统需要解决的重点问题。中州铝业生产管控中心、技术中心和中州新材料派出精兵强将,细密筹谋,“望闻问切”,集思广益,提出了“跟踪碳碱平衡、严控碳碱入口、加快碳碱排出”三条技术路径,分类实施,精准管控,推动碳全比指标降低,助力中州铝业循环效率连续10个月完成攻关任务,创效约1000万元。
今年以来,中州铝业实施“多岗位锻炼和双向挂职交流计划”,增强科技人才的实战能力和专业素养。广大科技人员破瓶颈、提效率、补短板、增质效,在实现个人成长的同时也为企业发展贡献了聪明才智。
节约成为新风尚
今年以来,中州铝业大力开展形势任务教育和“卓越行动3.0”活动,引导员工在转变观念中破解生产难题,在更新思路中破译降本密码,在勤俭节约中涵养“恒念物力维艰”的道德品质,大兴厉行节约之风。
为解决中州铝业净水厂药剂消耗量大、费用高的问题,新水班班长张玉昆与岗位员工根据进水浊度的变化,实时调整加药泵变频频率、冲程,月均药剂消耗量下降近50%。中州铝业炉机区域员工从优化流程、创新工艺等方面精准发力,在减少电量消耗、保障设备经济运行的同时,消除给煤量不稳定带来的浪费现象。中州铝业石灰炉区域员工在“怎么降、怎么增”上灵活运用“加减法”,算好每一笔账,花好每一分钱,蹚出了降本增效新路子。
从“取之有度、用之有节”到克勤克俭,从锱铢必较到精打细算,中州铝业广大员工在厉行节约中不仅养成了绿色、文明、健康的生产方式,也在“垒土成垛、择高向上”中搭建起企业效益增长的“九层之台”。
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